詳細(xì)介紹
概況:
非諧振動(dòng)余熱綜合利用的廢鋼輸送成套設(shè)備,是我公司開發(fā)研制的綠色節(jié)能減排的環(huán)保型電爐煉鋼重要的配套設(shè)備。綜合利用了爐氣余熱,安全輸送,凈化環(huán)境等一系列技術(shù),*了我國(guó)在電爐冶煉系列的空白。取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,受到用戶的*好評(píng)。特別在西王一期二期工程中,創(chuàng)造了輸送距離長(zhǎng),能力強(qiáng)的成套產(chǎn)品。
*的技術(shù)指標(biāo):
1、電爐冶煉由原來的50-60分鐘,變?yōu)?9-40分鐘,一爐鋼節(jié)省11-20分鐘;
2、電爐冶煉電耗(以90噸電爐為例),原來每噸耗電433kwh,現(xiàn)耗電322kwh,節(jié)點(diǎn)111kwh。折合標(biāo)煤0.045噸,年產(chǎn)量按100萬(wàn)噸計(jì)算,可節(jié)省標(biāo)煤4.5x104噸;
3、 由于密閉的爐內(nèi)系統(tǒng),在水*罩和保溫?zé)熣中纬啥稳紵延泻怏w(如 )完成燃燒后安全排放。CO2的排放量也下降8-10%;
非諧振動(dòng)余熱綜合利用的廢鋼輸送成套設(shè)備其他消耗指標(biāo)看下表:
以上數(shù)據(jù)來源,*是冶煉工藝的改進(jìn)
1、 電能耗量:是1100-1200℃爐氣經(jīng)廢鋼上方,和廢鋼逆行,長(zhǎng)度306米,把廢鋼預(yù)熱400-500℃,減少電耗,同時(shí)縮短了冶煉時(shí)間;
2、 由于水*罩和保溫?zé)熣衷斐啥稳紵?,在廢鋼沒有選料把有機(jī)物帶入爐內(nèi)之前在二次燃燒后(溫度800℃以上)已燃燒,有害氣體已*燃燒,減少毒性氣體的排放。其次,在爐內(nèi)熔化過程中,由于爐內(nèi)的作用較大顆粒跑到二次燃燒室內(nèi),由于溫度的下降,大顆粒又重新落到廢鋼內(nèi)。一是減少粉塵的排量,而是金屬回爐,節(jié)省原材料;
3、 由于爐蓋不在打開,電極一直在熔池內(nèi),減少氧化,電極減少損耗;
4、 上層泡沫渣始終覆蓋熔池,減少閃爍,電極反應(yīng)平穩(wěn),降低了噪聲,同時(shí)獲得較好的冶金均衡狀態(tài),不會(huì)產(chǎn)生劇烈的反應(yīng),這對(duì)電路水冷爐壁、爐蓋、碳?xì)?**,都產(chǎn)生較好的效果。
效益:
1、 社會(huì)效益:減少粉塵的排放,除塵器的選擇下降一個(gè)等級(jí),節(jié)約電耗,減少CO2的排放。
2、 用戶效益:
·電耗降低(90噸電爐計(jì)算)年產(chǎn)100萬(wàn)噸,節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤4.5X104噸;
·每爐冶煉時(shí)間縮短11-20分鐘,每天可產(chǎn)出7爐,按5爐計(jì)算,月增產(chǎn)150爐,一年增加1500爐,折合成11.5萬(wàn)噸;
·其他指標(biāo)不計(jì)算數(shù)字也是可觀的。
非諧振動(dòng)輸送設(shè)備的開發(fā)研制,給國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)技術(shù)改造,產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)造了有利條件,打破鋼鐵企業(yè)*依賴進(jìn)口的被動(dòng)局面,對(duì)企業(yè)節(jié)能降排創(chuàng)出一條新路。